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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水3 o4 f6 b0 } M5 G! J
' g$ Y( ]0 y: l2 F
; a( {* D9 V7 k3 p: w
5 f8 B3 t$ Q' z7 ~8 }0 D ) M0 V+ Q' v( u5 o+ c. h7 n) R [$ a9 \- d
b) @% D2 K* f 8 v8 y* C9 o" T, E
( g2 d( T0 y8 }: E# y u' \& V. T
Y( i" {7 u( u( d: Z2 } $ a0 i4 G( x; q5 V4 A
8 h, `+ C8 i& K n1 W
6 r6 X9 ^0 {6 k / O& o4 E! l2 V' h+ ]
- v% K" x l1 L& }. p1 o* l. W
9 @- Y- M4 Y& w3 [+ f5 ?. e6 u) J; d8 x# f# L
1 概况 - Z [2 b5 l9 f1 O' ~
桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。 8 k. b0 X4 g0 Q) P
: k" D. z+ Q3 f! m* B
2 \, O5 p; k) w+ v2 ~2 B
# O0 Z y V: `
表1 废水水质情况 ' M1 o1 e2 d4 L# O: F M
( f4 \) J& l+ G+ j& D6 X5 z; A1 T5 i; l+ }7 C. l& l* u
/ x a; d) X# h$ F4 {3 E) L项目
/ z1 Q3 a8 g* n1 l
* q2 ^1 H, z; Y& ?4 \COD cr(mg/L) / {- Z+ c5 h& o1 [
# C6 G4 b1 m) U" Z. J$ |BOD5(mg/L)
$ I- N2 ^9 Y- y: d8 }
3 }/ ?" P+ b1 ~SS(mg/L)
* }/ _/ R! [, d1 H+ g7 O) }; E
& ?! S0 i3 X1 k; B0 \) }* i. ~% a8 j G d$ J
洗米废水5 d# b& g6 |1 ~5 R' f& o
3 ?& u1 ]4 h9 A" U C
1100~1500
6 O/ q& p6 b5 c8 O- g* ^8 E
3 i9 v/ \' {( ^* A400~600$ X! _* U; i$ b3 `& s. Y8 _0 x( V
2 u) z7 d0 Z6 F8 j' v$ R
150~200$ K, B7 H; I& m/ q
2 工程特点和设计方案
; @! Q9 W4 V& a2.1 工程特点 该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2 设计方案 洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示:
( g) o4 P, u3 a+ y6 E2 w% F1 m3 工艺设计 5 E! i! g( y) Z( O2 l' c3 C3 g* p& S
3.1 工艺设计 工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。 8 Z- K) R9 [& N4 ]$ J/ R/ ~
6 ?$ x5 ?' F' h. L3.2 主要构筑物和工艺设备 7 b& V0 q% q( _; o
主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。
' `/ u8 [* y2 o$ n, \# l0 X H
& c9 V' X* V: b
- K0 y- g& v1 `1 R3 y2 \" `' K1 Y( A2 p# l8 J4 C# d: m. z
表2 主要构筑物及压球机一览表 ( }3 f8 j0 v0 i1 {+ H% U
2 b) ?" B! S* ?; x9 J
) G/ x' G& X& W. j n! V) o! _& l( i9 L5 n5 e
序号
( H+ i7 ]7 y6 K/ Y' M! l
# q: ~9 G- O: T$ f, J9 F名称
5 w$ `* n- K' i$ R3 e; [ y+ r: r. `4 J0 O$ ^6 M- p; ?& _
型号、主要尺寸
9 R8 q0 p- u' \: D
) r$ z% E- o2 N备注
* Z+ o/ s9 b- J" I& z- s) }
" n8 p% Y5 O8 Y8 c0 T3 S
6 K2 c5 i ?# u2 }! E16 ?6 y" h! s; W. T K
: j8 Z" @+ l1 a6 R2 D6 K沉淀池
7 y" H' Q, N3 `; ?' D2 J, B- d7 W! h2 ] e3 `0 v9 _
钢砼4×1.5×2m
+ k3 _! d8 X: I" q0 s: [2 L+ ^- U# b$ f
HRT=2h( S) \; T/ X9 p$ k1 e6 T
4 {! q$ z) I, }
" `) J/ x# V) \8 [8 ^& { x1 k2/ c4 ]6 G" u5 _! X/ _7 ~
0 k* q5 S; o0 C6 W! C2 j* M
水解酸化池
0 v6 E- R( {0 y! g: P9 Q# i' V, J) x; I8 B4 r3 V: k$ Z3 M
钢砼4×5×2m" w' A- y8 h9 K& j1 T
4 D" S' a* F# k" ~! [) NHRT=2d
7 [: n, a# N* M5 k* ?2 Z2 L+ H1 J% p/ E# u
0 C4 z" F& j C2 V
38 a, y4 y2 M+ T2 r# n' Y8 C' L
: U4 C' G+ e# }3 T, ZSBR反应池2 {$ \7 O. r5 S
5 M { w1 H' l8 H8 P
钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m
; c1 G' x7 N1 \1 ?0 L: s' B" I& X9 B& w: Y% p9 c% o- c
运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h. P$ l, j0 P( b6 y, `) r
$ P0 E) `: ]# ^; c& Q
1 F4 w2 w& k) m. e2 g" T4) Q& B$ s# l9 E3 U6 H( W
+ P$ |6 k* v5 |# l8 g6 L
鼓风机房. x Z5 X) o( B* S
8 G2 f7 S1 N% N
( X! e5 N" t1 L3 ^
; F( h) \* `1 ?9 @; C利用原车间
- p( S/ D3 C3 q1 V7 j+ R L. A
; J( Y, D) i& U" l: F! _) b4 q
/ x( `+ a5 e$ a( ~ S
3 X9 O7 J9 k- G. k+ {2 F. I' @表3 主要工艺设备一览表
* d0 g2 g$ D9 G7 u9 S C$ v( \4 n6 C; `1 u* g* Y; a2 w
" U/ q. u8 ? m) ?% w( O
) | d% z* n l/ |" R序号
) ~( P) w+ ]2 D) o( `. \9 f# U4 p! w$ X2 J/ ~& ]
名称
. n1 {2 L! ?& B7 G) v, k/ q( _% F6 T. w8 Y8 c9 H$ Z _, z: S+ S
规格
* U9 ]* ]5 ]! B# {* g& s! m. r9 ?- {! O O* L
数量
: M, Q& i; h: J2 a& W
1 I$ G) Z2 z( X2 S0 |备注
" t- i8 I6 X7 {1 P% H
9 T* I4 u3 E, _$ Q3 A) R/ z {
& x( ^, ~+ @( Q R+ F3 h2 X1
4 u# y& A u2 I( F; J, C8 Z( Q. f# t5 m/ F) [
污水泵
7 p. P% g, Z7 Z t1 A3 t( Q) @% e ?" b) n3 g; _
50WQ15-15-1.5
# f* ?, @0 h1 Y) x" ~3 a! ~$ R$ x# p# b. |/ R
2台$ U A2 ?# f$ a: ?4 [
/ v! J) i' }0 i* X. V
6 m, k: _3 K8 ?# G0 i6 \0 ^% S/ L: U
2 f* |8 l+ Q8 h" s0 t5 k9 x& r* z- m/ w
2
; j, O) }1 \- {5 r
. x9 B6 f' N/ H) D" p" F7 O曝气头
; G9 [* X! Y0 Z, T1 L* c! F+ H; j" x% F- u
ZBK-A可变微孔曝气器
( O1 N( g/ i! w6 s$ o; o9 f
, g5 \$ F v+ }# c) j50个& O9 ~1 _) `6 R$ J/ _' C( _
" w) U! _/ ]% z4 N. E+ W% I
$ u% N) I. v2 P. G
/ l" n* ^, Z4 ?! ^% ?$ r. j8 q0 i- ]. M7 W3 k+ G# U
3
- G) e* T( O. O" V) ]( J, O! x+ P" ~6 b% \
罗茨风机: G. I( w+ _- c# d3 S3 @
# p$ e3 C" V& n; G; sTSB-50: E0 w! Y' z6 B6 \; q" @/ U
$ P4 O* ^$ z* a2 r2台* f- J n) q7 `! A4 U
6 v( g% j" J. L9 I \$ _
Q=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW 4 U7 d$ R$ t: L# i9 K4 e, U
. o: N- x$ |6 V/ I7 n$ w" _" [* l. X8 z! X% h3 b
4
& q& [4 G# @1 q( h" v& J8 V
- H# x) j8 F4 |* u& c& b止回阀
7 a# k8 D5 X* v, ]& |
3 f6 e' W/ f j) O8 P1 P; E) F3 Y/ UH44T) d# `; R: v! D# R: k( g! K
( f; P _; ?, g* ?) h4 d1 W! r
2个+ j+ {7 {; H& y7 t0 ]- a
N. l! a" ~6 Q1 d% g) s* `
, x5 T( j6 G4 o4 b0 Z( n8 _" W& x. G
# Q* _8 Z5 b: d' K8 T. x2 `7 b8 E! A' y$ P7 v6 e
5
% [8 S2 Z# A: V2 O1 D5 ~
N1 ]$ |; p, o球阀 z7 ]# f m. M2 c" K
3 T4 T: G8 z% x! X- _DN150
9 `% V5 x, }* L; R5 Z( y6 ?* d7 _- }3 z; S1 m& S
7个% n, v5 c9 t6 V6 @- k* S
/ g. B' }2 Q' m0 N- v 2 I( V! S$ K% _( b
4 处理效果
$ X' F* y ?- Z' G) e/ j @ 工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。
% [$ ^ E" o7 N8 f# I% c# G( X7 f/ R( }; o( {; ? q
/ W# l0 R8 {7 Z4 a* m: h
! u! ^. L- x+ A表4 废水水质检测结果
$ s) _. m6 i* H2 P0 r4 m! v: D# J3 W* w+ j, K* z' h, C
( `1 G# _+ h# U0 f/ r6 u# D0 U
0 ]* i$ ^, U r* u9 D- O9 T" t 水质指标
7 ^( {% [) L& h: X
$ F1 f8 @' i5 z+ fCOD cr(mg/L) - c }" @6 n% f0 N( R
. `* V9 R8 O0 Y h2 j- [, I1 zBOD5(mg/L) $ T7 |8 L+ S+ m+ U! T# ?* d" U
+ g0 a7 d. k. z3 W/ Q; uSS(mg/L)$ R! I1 M; z+ T# s9 ^1 v& z+ D
9 T+ Y) | h: A0 U7 C# N9 k- b; u5 x: w1 t- s: T `9 e
进水
/ \" }6 S& Y7 t- h5 S3 w3 a8 }2 x1 o9 a' U* J7 s; Z7 ^2 J6 v
1500/ B) \$ g5 I' h: c; f9 [. G( x
* }+ K8 J# X( a2 \7 {
500
2 m9 o: V+ o0 {& `) u: } ^3 O) y# d9 X% x2 e s4 t0 [/ s
140 }( ~& \6 t9 o6 K& z
! I& X! R& c, A* g7 p7 Z
& k9 [6 }* m7 \ ~" j ]: Q出水: m1 v# c# i9 q" Y: l
2 j% [- Q4 ]/ C+ s& D56- J0 [ ~: I- a; M* Y, X- W( v
. A) X: N; b/ I% Y; L+ t
18
* f6 K4 C& B) k9 L4 t
8 t7 B) z l' B1 v82 s* A5 W- A. D, r3 k6 Z
3 I/ e6 v; V# r2 x, I" y- f
7 O3 s V) z/ P9 S& M6 Y9 }注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值; 2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。
9 p; f% N0 ^- l# f ]( { 从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。 & `/ K6 ^$ R7 t7 `4 J/ z; E5 G
5 讨论 0 {* e/ H) F9 y& h5 R. A0 W- i5 Y
5.1 工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2 该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3 工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。 # b1 M1 R' ^* V& ]
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