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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水

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发表于 2010-1-31 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水解酸化-SBR工艺处理洗米废水
: G/ y- C8 R! h0 c) d$ p6 B; e        ; E: k2 e! r# C+ r" Z+ b
               
( i: W! I" N$ R( R) i; b          3 h1 z! r& {: z- ~  J" [+ L; V9 Z
            3 L/ c* m; p+ f+ Z
              9 ~" n8 e% A0 s$ V) Q
              % e. \7 i: y8 V0 |; ~1 w4 y% W
                      6 ?; f& H# j7 v  ~4 }: A) k
          - f/ E3 {* `& {: Q$ j6 c
         
4 h1 @; ?9 M- b$ e& [+ h" Z# l) t( N              
' p9 o5 A$ q9 b3 U                          
- ]7 }: s2 F0 o/ c6 d                ! f! z! \) j5 Z* n8 b* W

# C& N0 u- A* g9 F5 `! K! Z' q0 ?4 }. A/ Y/ t* N/ ^

( ?% L  a0 d, q0 s( |1  概况 - F' w9 e7 d2 t' f# _" E* u
  桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。 6 q2 `1 M* z% ~6 N5 \, G- G* P/ d7 ~

& }% }8 T' G0 s" a* }- H0 x5 f. L) ^6 V0 F/ G& ~/ B; I
  J5 c) X# j! R( y8 K
表1 废水水质情况 ! V/ }$ J( I2 D3 ]! H

2 w* J4 g; Q! A; j0 T$ [; Z, E" b% u

' Y0 k# x. P* W- A! i' \! [项目2 Q- _9 n, ?( A3 [
  F  e" ^, ~& |  O! y$ [9 y
COD cr(mg/L)
4 G3 g4 C# ?. R7 E& f% a
  Q* |* M% B, L9 h3 LBOD5(mg/L)   Y# P. @* H9 T! X
* J' P9 O  U# R! p
SS(mg/L)
* m! _% O6 J0 K7 Y- U# ^* \; X0 I! a( ?! U
- O; [3 [/ E8 p# F
洗米废水
: c6 d4 N7 Y3 g! f1 A3 ]( {! n
5 X; e6 o) Y% o1100~1500& h! o" G  l+ V% V

$ K+ n  m3 J" B6 w400~600  R$ t5 f! L; x, W- o0 }, {

* P7 K  \' n- I7 ]" h150~200
" H* |1 I5 q4 i6 e/ L3 b* x2  工程特点和设计方案
8 G+ v, q- ?/ P2.1  工程特点   该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2  设计方案  洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示:
+ ~5 ?3 R/ A1 l+ y3  工艺设计
9 ?' |0 m' B- @% c3.1  工艺设计   工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。 2 h( G5 N3 H+ o7 G5 H* ]6 x5 d" l. U

" D" {# A8 Z+ O* U) D; u0 X5 y3.2  主要构筑物和工艺设备   P% n2 {! d8 k; a& }
  主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。 # q+ Y: B( w/ x' B# _* Z

, I4 j' |2 p0 g. k  n8 Z  x$ g# U* L: B2 M9 R) F5 W- t# m) c' ?
9 B/ H( t+ g- A
表2  主要构筑物及压球机一览表 , T" b- L( V1 p/ e7 P) [
$ _( e, ]3 b( W- }1 D
4 Z0 o# I) ^0 ~& Z( L
: s8 q, q. E; y; K; f
序号! H7 e  r) k: B* S% w2 T/ l9 A
2 G2 i7 |$ a% M! L1 F8 K: i8 N7 H
名称
- N$ q- Z5 W) K1 q. o$ p( s* c( \! K. [% O" Q3 a1 g
型号、主要尺寸
6 V8 c3 b6 a2 A7 v' S/ E2 {; R
备注
) l5 B( l  ]' t, r1 v  }3 U6 B$ o; H- T$ C' b# r: ^5 F
" z+ _4 {" r0 M$ ^+ i
1
# U, P" ?! Q2 c4 e6 W9 d! k# _- J. U: n9 S" E1 b5 [  N" p3 E# `
沉淀池
7 s+ m6 P' Q4 s' |6 n$ I0 x( o" V% Z( G3 H- k
钢砼4×1.5×2m
( P% z2 Q- R# P( s8 M7 a% e1 W) ?( c
HRT=2h
* G! Q7 G  L. g" v+ [# c) l: V1 [+ \1 s1 v* C6 p6 q9 R' F

4 s$ k5 d3 T& O4 o2
: R! e% O) t9 B3 s; W4 k; R" ^( M) Y0 G0 v2 S$ k* x
水解酸化池
& e# r/ p6 _+ ?' i9 j  l5 i5 U- d2 Z
钢砼4×5×2m
/ D% V! ~" a! [  k; @/ X$ I5 G+ H1 s+ V6 E
HRT=2d
7 Q" s/ `9 A- L2 _' t- d1 q" i  c/ ^; t4 b/ ^/ m; E
7 @7 K/ V! L, f" |8 l
3
) s' p  C7 \; H' G+ l7 K% y0 R; ^$ g* G
SBR反应池
; R* H* ^4 v# J
4 G* J2 }9 K/ J钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m0 H8 l/ `2 `- h8 D- T6 D0 P  D

/ q- B. U1 s) u: L9 p7 @运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h! ~4 G( r9 n% a: I9 M9 Z* G
4 i0 u( L$ ^' C
$ U8 G. q4 m. A1 A
4* g* R- n( a5 W* A4 t) B) i3 N, H# R
6 A5 \! p% h2 O: E
鼓风机房
+ }5 D0 u9 Y1 t0 F2 A2 f6 I2 n2 @! M7 l2 k: o
( D8 J1 w- F: x1 k2 f9 V
( b% q6 b6 u9 T1 B/ W# I# z
利用原车间, \5 C+ P% v3 U" E
  [! h$ X7 K! f! ]) M, c  ^4 |

4 x- `% ]4 n% \6 {) B" E6 i2 d. T! ?: s8 \
表3  主要工艺设备一览表 % ?8 {6 q% P4 F9 ?$ |  O7 i& W
( Z/ [% `, y" j3 g

  D# d9 {. z, l4 B+ x/ {' A. X! x( h8 a5 Y2 t
序号
7 X: V8 s1 D, k6 J( X7 s: z
1 Z+ x# N7 Y8 a- N$ N# J  n名称
* Y  n$ v, G2 b( w8 e! c7 a
( \  ^5 L! x! b  j, `) {9 e0 u规格- _( t7 L0 U3 J6 A2 F* ?0 t
, u8 `! j. {. _& `) p
数量" p$ @: K) u3 M1 j" _

( U: }7 H- L1 k备注& d2 r6 |" a1 g# m# B

8 X) n+ x6 D0 e
7 L  F8 B5 \1 N- k- W2 U* g1
: o$ O, N! \& \3 T6 j
. n/ G% a7 R, \0 Y3 o7 G污水泵
3 Y) r* u) }0 l- {- A8 N
# u) ?7 U$ K. u0 v1 m$ G7 Y50WQ15-15-1.57 w# C- q" O& \
9 _/ h6 g! W  N; }( ~7 u
2台
" v5 B) J5 I9 G" m3 J. _& M+ v0 G. B" k/ j

3 h) d: F2 g) _$ g8 D. m: ~) O: [& ?3 |0 W1 z/ D

7 u- W- T2 V0 ?! c1 {' Y2
2 T0 U9 H/ \7 f5 b0 F) |5 Q2 B- m5 u: m5 i8 U7 A4 D
曝气头; V" u3 b0 e8 m# G
& V# \3 Y- N* l9 P, k% e; p) v
ZBK-A可变微孔曝气器
4 T+ d# ]; @1 _
0 X# Y2 t! P& l50个6 @4 `4 ], e1 \- \8 f' M

) ~$ C) l. v) m6 A
4 v- v# b4 ^: F& S
4 ]' y$ w% k7 |5 D
0 ?# n. K- V- ]5 j- g3
: R6 p! }' L  j9 i2 U3 A# Q  G/ D6 k+ o. `9 V5 c
罗茨风机+ k$ i' g3 q, z2 l+ x% K, Z& ~& k

. i, y3 a. m0 [$ iTSB-50
( S" Z2 _! q$ @" Q# G8 c
5 Z, A5 I2 J3 f# e+ D* R" k0 H2台
$ g9 y/ G  f) q* s- e, B3 ?& V
% r. g. c% R' f5 @1 X; p7 HQ=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW
  u7 S$ d( x7 c# h* N1 b# L, _' Y4 H+ G
& a: _# Q$ h2 [; i( Z( ~
4# G5 m0 K  O1 n+ }

! b& O% a- r2 K止回阀
5 O8 X$ }8 R& \3 x: b+ m7 o
5 g8 s" c  U/ g9 a  CH44T
3 T2 ]9 A9 b# G
4 X5 w) X& H# w, }. n: @& I2个
4 \3 |- y8 X& Y  U
$ H" {# r4 X4 f% T   b! R9 V: w/ G1 Q9 Y
+ @1 X/ q$ A1 f% F7 t( r

2 [1 ?) l) f* @, g7 |6 ]+ X5
1 w% X8 q  j& t8 f3 U, Z( ?6 M3 s! U( s" g+ R/ k( }5 I' r
球阀& @& z) T6 p3 Y1 c$ J" B

" I1 [: U6 e6 C: X% t/ |6 z, WDN150+ E9 u* s: d) ~) E7 |( s+ ]
9 M8 I5 A  p# D/ ?6 A* l
7个; i; n$ y& o. T: K4 Y

: U, k7 A( a8 q# G  Y
: g  f  ?/ A" G  L& N" n3 s4  处理效果
. \/ F! o! N4 `6 U  工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。 % `' j9 D! _* ^3 r* f7 R9 H
9 Z+ a! D7 d# V  i$ \3 g7 E8 b

8 a7 y2 V  G) _) K
! X# y  A" e  `& [6 f+ f4 p表4 废水水质检测结果 ! ]9 f; g& t1 b( A4 V1 v* J; q
) ]" J% s8 Z( h0 H! l7 ]

- {$ C4 @3 l, E( x" |' K  M% e7 h+ y1 ^
水质指标; ]; x3 ~# t& [) y" _, y
! f! }+ V* N4 j+ E+ `) W* ^
COD cr(mg/L) 0 d% ^' P- R& i1 x3 V

0 s( m% a+ j4 n  \: ~BOD5(mg/L)
& U1 C& W( D4 N6 F: h
7 U6 l' N: p' ]SS(mg/L)
1 m% U  P6 Z5 H6 l1 ~- n/ o# A6 B0 R& y* N" I. g% {

( g( C0 q& y3 t& D; d, [& S5 H进水
- }# b0 @4 n6 i  h2 Y
7 ^- A& B( v. _0 ?( }/ ~' |/ P1500. Q4 j: Q8 L' I9 W

! W! A9 J  S4 W; U3 F500) o+ }. G+ |* `# L) w6 p3 Q
: b, n5 S/ M$ P/ Y3 h8 B) Y3 a
140
$ S- H% ~2 d1 X! l7 u2 Y' ]* {
7 [8 I  l  w; D6 O- ?/ l( Y5 w8 u& w8 D9 F" `
出水
9 u2 Q9 q2 S& J! C
* O4 o5 d8 o$ N6 e56/ o5 P& L2 C  V! d; v
) y" D4 _. p9 E7 e
188 w6 Q. J. F$ P& _! p

0 X4 B' e3 y7 x8
( e. x5 g4 J3 L: W
! }! Y2 @& q  y& A7 d# x5 W- ^' n5 k' P& a) W
注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值;   2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。   f' K) V) v, S
  从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。
- b) u* P& C% a5  讨论
. R5 i5 o3 g5 _3 x7 }" q. Z3 Z5.1  工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2  该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3  工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。  
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