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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水

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发表于 2010-1-31 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水解酸化-SBR工艺处理洗米废水
/ e; P) N$ y2 {( f        3 U! t+ f3 j- u1 v. h6 X
               
- a# S+ f9 v1 @7 S) |" h5 F. c         
3 b9 K" C4 Z5 g2 T- q. Q            
* h) X* o- l; ^, ], T) m              ( Q- F; T. H7 l6 H3 ?- ~
              3 [1 f5 t7 x1 s) |/ g  k* L$ y
                      ! {: {7 J' R  t7 U+ T$ Z" W
            }2 o- y, K; Y* n- T( E
         
7 s5 U" A6 a' @              
: |* N3 b' P$ Z" L                          
2 T% B& |* C3 _  P- F7 T1 y: f               
' J2 V8 c4 r1 U% l2 \9 ?. T& i$ _' f: K- ^  A
* D' c$ H+ _+ j% _# S& ]

& D4 d3 Y$ y  t! v1  概况 0 N- I- q7 ?  j) w
  桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。
; V" g  S0 }0 k, F
  b1 n2 u2 P2 y+ B3 @! Z! u& S/ s: ~  _" v8 L' p5 ~; J

: r: B7 ?3 V( b5 I6 Z表1 废水水质情况
6 e/ ~3 ~. t8 |6 z0 [* g$ m( c1 x% H* \# R  \* G

% w! `, T* f8 W0 ~  [
8 m, P$ z: m& H" p: J项目
& Q) E8 I  ], y5 Y7 D# |9 {7 q3 b: E& w* V4 r0 s1 F6 p5 z
COD cr(mg/L)
+ D; E+ h! N* s9 M/ e; d! v; I% V+ `4 |
BOD5(mg/L)
: j% F  L% m) `) g- C$ z; X0 ?7 J) @2 a' O  }: q$ ]
SS(mg/L)8 i7 Z8 d7 ]+ Y, D6 W! T$ X; Q; e

% S0 H6 z  u+ g! ?) i: r# R9 p
5 V  Y8 h& l) e# j- y洗米废水' p, O* C# Z& d% G1 N3 O' s
! z9 p9 q  l; X+ l
1100~1500
3 I+ v1 I* I7 i4 ~$ f, M0 J/ r5 n0 M. q
400~6007 Q6 p# p& y" Y6 ~  s% ^
0 g+ q, F( k8 ]* d7 K
150~2000 {6 J! X  z0 t6 ]5 [
2  工程特点和设计方案 8 K- n; N0 T  C. L9 F
2.1  工程特点   该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2  设计方案  洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示:
) c4 _1 m) P4 }0 Q0 ]3  工艺设计
2 d& o4 [4 V; B3.1  工艺设计   工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。
( j- [' x, T! Y' a4 R% G
8 `5 m; Y4 Q1 K+ N  L* H8 y3.2  主要构筑物和工艺设备
! G* ]8 B) p6 b& [5 t3 e# f  主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。 9 ]! c/ @  ?) ?+ U0 s! M. H" X

/ E, `0 c% O1 r! ~3 j; I
; W. k6 K1 B0 V6 B5 L( V2 Q1 l. P
  Q) M' {8 N  A8 L+ Z3 ]5 U2 z表2  主要构筑物及压球机一览表
9 X9 T, z; @* I3 Z& O
1 j. k+ [4 ~6 P& e: t
  \' B; [/ x0 A- ~
( H4 x, H6 u8 x( ^3 C* S序号
' N7 E1 [4 I: A
) s! B3 @5 K' W% h- g" u. K名称  S1 u/ U8 l$ w

6 G: g$ N9 C  T/ }0 G+ }型号、主要尺寸7 z  H) G" A5 T! T' G

9 l9 L% H. x) `' Y备注
1 R& {3 W: K9 f! h8 @6 K1 a9 T4 n
5 O% l- Q- z% `' _1 w2 ?# ^; O( w
1
2 Q7 s' m# }  |) W7 e9 x
8 {+ S! ]2 L7 |沉淀池
% D1 N5 |- s! D$ S" `& o  q& Q. q4 L
' E/ ?+ Q1 y, ^; H( |2 O钢砼4×1.5×2m4 U2 F# y7 T9 C% F& ]

. D4 k, c6 H0 P! z+ M4 \HRT=2h
( a; o. e- m. {" F: s% |4 C" a& b  Q
# @1 z# n( P' @) k
2
8 K/ P* W0 ~& O9 x3 E( y2 _
4 [. h- q  m$ a0 B* l+ S& Z4 L水解酸化池
4 K; W( Q: O  D/ c! ?! r& L6 ~. h7 c& M* _; }0 D/ {1 x
钢砼4×5×2m
; M, ?# y# \* ^9 E- c+ C& ]
" v. C0 J2 D5 `+ JHRT=2d: l4 k  F5 l. [# z6 n3 y
6 [, x0 H+ S3 p( Q' A$ {& L0 C& X
% `6 G, h7 x; k, h# _/ v
37 e# `) x* l: ?

5 z! s- N9 c$ ]* hSBR反应池( d; E  @! ]' J- n( d
: a1 g" T: K( b* a- Q
钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m
' R) \4 G' i& a# H( C' N
! Y. O0 ^( q. m  d运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h
2 o3 C# E9 e" v9 r3 h% F5 h- l6 j( l: @, l( X. D& h3 U

+ k& H5 F6 J0 S" e' c; f" ]. U4
. G; ~* k* U/ Z0 G
# n6 Z  Z" I1 T  P鼓风机房
' h% T& t* y4 Q/ R0 S% r  ^! l
6 G# H- q, a9 M! }( A " E4 ?  A8 i- [! h5 h) R
+ O+ _/ z1 P, M! P, z2 z
利用原车间
$ e2 T2 I; V: R( ~" ?' @4 y5 `: x: q% w8 c
* P  a! w* b" N5 S# \
2 E* w  q; q$ Y7 t' \' |, P
表3  主要工艺设备一览表
% \% Q& v* u$ @
) P# a4 h% {, u" Z2 \% l: o
) r7 y  p5 a+ j+ z- Y/ W; z9 L/ T' q
序号3 W; O% S7 n/ D( ~, h. [

1 W; ?5 c: s) a( ^名称
9 p* I. L( f1 z; w
+ w9 G" @& i( R. G& k规格# i' Y" O: w/ ]& X- v" n5 Z% q/ {
6 Q5 h+ J. Y7 A5 u& Z% ]
数量- o4 p* D& f: Y! J% D" h

. E) F8 L& H5 y/ L4 g( Z备注4 _0 J% }, ^* }* u! K' S& f

" U. o! i. d+ b' i: R, n+ j0 m0 _6 [4 E; |* ?" _
10 n  g% V7 P! m" Y5 z5 i5 C) {
$ p5 T$ n4 |# C# ], J$ s
污水泵# y, w3 j6 y. D

3 s8 G+ n7 W( f( O) p8 C% @50WQ15-15-1.5, K/ \2 h2 ^7 u; q# ^& J

% c' _+ ^3 q1 w6 E/ W8 q0 S; L2台9 O0 a: P, m$ _2 `3 [& j
1 T  b. v. E1 ]# r6 O
' D7 @3 \$ u6 Q

$ B- Z6 {6 w* B* S1 W9 C; F; {) v' ]& a
+ c/ K0 ^  C' U$ C23 r- U. m3 p8 L* Z$ E" O% e

! X  W/ S8 c# A! `/ R3 c/ \曝气头
" T3 k2 ~) f1 B: }
  Y8 {& U8 k% C3 E4 fZBK-A可变微孔曝气器
8 w" g/ C9 \* [1 H  M; x6 Q9 E# L. q; `5 [1 R
50个
( F/ s" M2 e* j% A9 n" h1 @: S8 _3 T- ]8 ~$ N' e7 O2 U

9 k" L: p  [7 x! Q8 q, Q
0 a" ~' J7 V1 `5 ]8 |8 J
0 e( G6 T' s2 |7 J% @) u* c3' Y! [- U( q: m6 }
  X* z( P$ X" X) @1 M  `$ m. U, V
罗茨风机/ R% ]8 V' {  i/ ~9 E

1 T1 P8 a9 b- G- Y. _7 ?! ZTSB-50  F3 a7 A- H. x

% v7 z6 o$ D, d& k2台. R/ O- D# \; H; J2 S: o& g

6 p8 v' I0 b3 h5 vQ=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW
, W+ {) F8 r1 y+ t* y; Q, I3 R( e0 j6 L! w: v& ~. e$ T& }3 g

4 M+ W1 U+ Z2 `  g- ]$ C- E& m4+ c. g! Y, p  @, ?( j6 ~
# {1 Y! d5 i+ M' e
止回阀
' A0 c+ T3 R* W: b2 E$ r5 V( N- w1 ~  M
H44T# w0 K2 [( |& U4 e) K0 k, C

  v5 P2 {5 b+ ]- r2个
- C* e1 f% s+ R4 K* I5 F' C7 ~9 S1 T& w# R$ R

8 g: Z* W% H/ T( L" ~3 p6 i/ n+ z! o8 ~* h' |

6 t: l9 N  f; F" m% O7 o9 [58 G4 f7 c) `7 s" Z* a5 y

! W5 d- _9 e% q' X% N$ Y4 E/ f球阀* H* V- C5 W. j$ P7 N

# H8 h; h; M1 H- G( ?DN150
  i! T# B$ [- N2 w  T" a$ r2 {. C
7个
2 p: Q4 H0 F5 s6 I, c4 W+ e; A
) X; }0 I. t) j: H4 y3 n* B
1 H3 {( A% X: f! ?# n. p4  处理效果
: d5 c  f9 u; J  k' a+ J  工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。
  M* R7 O; X; V& {" D. O2 N) l1 b8 z5 X3 R0 L& s1 {8 @

1 q8 H+ E4 {' T: `7 n' N" ~3 j; i8 t5 z0 K
表4 废水水质检测结果
3 A; [- Z% ?6 F1 U  ~% e, g( m- d" K; \! k  N% C
( u" H: K8 x: \
- r* s9 c. W( t; S
水质指标2 r: X  |$ A, G& w" X! _
& |$ b2 M! Q0 M( P  V
COD cr(mg/L) 4 u. h, f9 c8 [' T) D
3 c5 d8 |8 ?# s
BOD5(mg/L)
& W0 @7 h& }0 ^; q4 a( F* B) N2 k3 }) q* ^/ ~8 n
SS(mg/L)& U% e1 N* C$ ~/ n1 d
5 B/ w) D8 X* O9 f: ^* f* b

. \6 ~$ R; V7 R! s, }7 e进水! ~. O. A" k5 _8 [8 u
  S  J7 h; f* H1 F* T. s
1500
* v& o+ R. }2 [0 v# L5 a2 P5 o) R7 I- Y. x  i
500+ _9 [$ C9 j% _: I8 `

2 i7 V5 m* n1 {  {$ i+ O0 {140
/ F+ G! x) f- a5 A  G; W6 ~
' _6 k1 K/ z. ^& g/ @2 ^5 `
) f6 m0 d. ~. k" p: _出水
" S/ a& j8 U- Y# K( Q2 r# ~7 ^' G3 q- K  o
56
+ ?9 ]. j; C. ?' b& J/ L, Q( y) d3 D- Q) k7 g- `# ]8 n8 \% H
185 k( p1 v: b% e! W5 ^% v
5 l# K5 O8 z2 @4 b; I
8
/ S/ `& A0 Q/ `- ]5 \: s8 d) \
# n& t" H' b! ~* j
注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值;   2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。 - r# {( O4 _- p# }
  从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。
: G: k- Z* _2 C* k- G5 ?5  讨论
8 l% N/ M7 o" {& Z5.1  工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2  该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3  工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。  0 S3 G- s8 P  `  U
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