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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水
+ [8 v- `8 n% Y% X% Y8 [ 2 r+ `4 J7 p7 a0 k+ G" a
D6 p, R; R R3 P. Y6 A
W3 N; p& k! y! X
6 Q: h2 p4 G3 Z2 e0 g
8 L# p6 W5 T8 E# a
, [! O5 l1 y$ N/ P L$ R 6 f @! `1 O9 \# v$ j+ n5 v( j
( q$ g- {: |$ q- d- S. H! _ ! S# [7 p* X( Q, {2 a Z. A
. z$ [: l% P, d% R/ G1 M. ~& ~
. S3 \1 R, |& l% f+ \
+ v% n" H7 A- d' _& C b* O) [
( b2 }. P9 E" x; g8 L2 w" c3 s2 u3 l# F4 B
5 s+ U R* y8 u( }$ F; ^' x- x1 概况
. P2 V# L. |' U& u! t; S) d 桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。
. x3 r* I6 L+ c) ?' H7 o4 Y9 q# F! i5 Y: X) M0 j
) X9 e! W$ t$ J( F5 b, h
9 }) @' |: N' O表1 废水水质情况
: F+ R8 Q3 b" _- y! W O! G4 K) P% \# Q3 ?! K: c1 [5 X
7 ? Z [) [% p, {
8 y) F; F8 O% [: o0 Z ]项目
8 ?- ~, x9 D: v% a2 {, g& ]; |. P3 i
6 N2 S6 ]; o, [3 YCOD cr(mg/L)
! F$ \6 H# X* N
) k; I8 [+ u. c. {3 oBOD5(mg/L)
0 x _" Z) y8 ?' d; V4 N# |8 P& I5 w
* ~" G, {, h: u: ?6 b- a( tSS(mg/L)
1 T7 N+ H6 O3 s9 Z L
! r T! \5 Y* x. l1 O# Y* o( z
; T; Y" |) n: `; P5 i( j洗米废水
) q+ m' e, I- q( H8 v9 s6 R! W% N
1100~1500
0 U0 U+ r7 p0 m7 }- X$ a
3 L9 m$ n: O7 p& T' v400~600
! {4 f. J/ ^+ C! J# m
2 B3 i( J, f" G. C$ _9 T6 g3 f7 p150~200
( _$ X# z" J" ]% j2 工程特点和设计方案
+ G. O1 C2 y% @- G- I4 U1 a2.1 工程特点 该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2 设计方案 洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示: # p! t* }) e8 {
3 工艺设计
+ q7 z+ g0 K( t. F* B* B5 m3.1 工艺设计 工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。 $ n+ w) g; y% S* g8 K
' {0 d3 W$ e2 i2 R3.2 主要构筑物和工艺设备 8 d7 p/ E- }4 Z: G% r; Q
主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。 + P! a8 ^6 W9 w7 x& n: V8 R
. u9 z! F0 o, v4 p- }
7 A0 V# E" B% S% o$ k2 g9 ]% R
9 g& K) ~' s: x: Q' Y表2 主要构筑物及压球机一览表 * V c; L9 k j9 z: J9 v. C
" |# P" t& f- [4 s' J1 P% X% n
1 t' Y9 {' F. M4 I1 ^$ T0 G5 O" l: C; T" Y5 y
序号
8 b2 p9 c4 g$ v0 v+ G a+ [, S1 U$ E8 v9 B! c- L) d
名称) s6 _# B7 f5 R3 f( I1 b; D J/ c1 @
' f, l" _1 A6 O3 h型号、主要尺寸& X- M4 l. c" z4 f6 y
8 a6 y8 W2 n' D! J' g- ?3 x
备注: L( ?4 T( r& R: e6 [' K
* b' e% m1 U5 a
3 T+ n& j# _9 S9 z2 r5 l$ f1
1 M& ?4 P/ t) p9 k0 B/ X H6 A3 f% ]4 _& f- ?) o& Z
沉淀池
; J, T6 F6 E7 B" F" I4 b l. y0 u! t/ d( b/ P- s6 u& a& @
钢砼4×1.5×2m4 L& W% E. P: x+ \% W
! k! h0 v- g2 ^: Q# p* W0 |
HRT=2h
/ t, d# I. t0 h3 O* |9 i: c) ]+ U1 @. `! R- {5 ?: z
& C, r+ y9 h0 K) h2 L2- i4 k; A2 w. z3 N
* A( x: Q3 c4 O% ?) M% R3 M7 S: j' P水解酸化池- c$ o) D# E7 ?0 O5 P, E9 ~
% M# t* h0 X/ _, g; Q ~- a) V钢砼4×5×2m1 x' n8 g) k* j; Z1 ^( ~. I- p
5 v% M6 a9 s$ B3 B0 z/ E
HRT=2d
1 d0 M. _( G6 h, G4 [. v1 j- B: t
% J" L( N' ^* b# J) A: T3
5 ]' ^: Z( J- b, Q
- g3 X6 [9 K7 i, i @* s( jSBR反应池
* O. M5 H, B/ j7 w9 p
. _2 ]% S4 [7 m6 y {8 {! \钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m
" g7 h5 M; V7 t8 c
. c1 C) a6 {8 p7 V0 D$ {0 [2 u8 f6 R运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h) Y( Q1 U4 g4 K. G$ K& r, }: n
- L6 d0 y" f. L8 B( I
; A% m q: w: Q( I
4
2 k& l- x$ t- r5 E1 z
7 O7 p+ A7 D3 u3 } G6 C鼓风机房
+ Q% h- [! }9 E7 ]# Q6 ]" S+ P' T5 l: E" c+ H
8 y+ e: R ]" A$ f- L/ i7 o- ]9 c d
利用原车间
" a7 _( V6 I. M; F8 ]* H+ I* U3 B9 T# i0 t- R7 h
, ^5 }9 g& L; C% Z1 e
- }7 D: o5 J& C0 I! ]表3 主要工艺设备一览表
3 m* ?, t, ]# @3 Q+ C) A& i% Q+ K: C
* M/ k! X& ^5 A7 A" @; k4 U2 I& J8 V; m0 U' `: \( Q
序号
% ~: X0 p2 A* H4 k2 N# E2 \9 t5 z. Z( G( c& q- P; K9 \
名称
0 O; `( N Y$ A' L! F: a n# |1 ]* C0 q
规格( R* x: v; B* C$ ?* V
, p' [9 D% B8 v7 @3 R) o数量
6 h! v1 ]* M% Q" q7 J5 u
6 N* l6 K6 K! F/ Y9 F备注6 \6 B6 R5 I8 y) k7 a& `
, E, n+ p" U7 R" S) S! |
2 u& |; m1 ]/ O0 V1 q. u8 K3 K4 |18 v& y! C6 i% F6 \; Q) Q# {
6 ?: a6 x; I' w+ e
污水泵
5 E) n/ x( ~1 z/ \" V0 c$ @5 w; Q, G) g& ?- }! X$ N# t7 C
50WQ15-15-1.51 Y& \( Z9 u( O: q p
7 j0 r* [2 \5 H) t) X$ W" A0 ^! U
2台
+ v% ^$ N3 s- L: ]# K- [ g
+ S8 n0 f0 _9 S6 Y- q6 |' D
, o! D' @' ~$ [3 {" h7 c: Q! `+ p" l
/ A' v4 C/ h" P+ H; V: c3 S2
0 E! |8 h) s# }: S' y. N. J
/ U! S8 h i! G) k3 F+ Y# n曝气头0 T' J& j7 m7 T
) P, Q5 t& P% G' L' j. S
ZBK-A可变微孔曝气器
- y# z8 X% L5 B/ I# T, y* \% \3 n
. m% Y9 m9 U' L( S, y! |2 |50个
, `# W: n+ }6 V# B L1 u( e$ @" ^! Q5 `& J, Z# d7 s# n3 @' b
% z, X/ u! f5 w @% O
$ r3 t8 j( o7 K5 P$ l, ] E8 U6 b# @
3
7 X0 k) z5 v8 \6 O* j
3 ~2 E m0 A2 _0 q7 a罗茨风机: C t, V% p Z- D" i" r8 r; U
2 i0 G, v2 }2 s9 ^+ K' zTSB-50
1 `* l9 J! Y3 e1 `1 h4 ]: {! z7 |6 V: R
2台* n& W. u# c) P/ w$ W) N
5 O6 W, O, H0 _/ ^6 E, B
Q=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW ) F0 \; I6 A8 k7 z
3 G* Z a+ Y6 o/ `0 B- e. j& H$ h
9 i: a# ]- Y+ I) _4 V. ]4$ c0 A& ~' \& \5 C% m% D$ m6 K
5 D2 ~( P; M0 \8 L/ {止回阀
O1 ?' @0 _2 L Q- a
- K. G& J6 Q5 p" V- ZH44T
' U P2 _- ~ I+ @6 {, s' j8 `
/ U; l# J/ f' F2个* `9 [ K/ b; ~ ~
* m* Z' N0 \$ X3 H0 ]5 v/ _* [. o
' w. y3 `. \1 b ?% v/ C$ s8 C* H" I' u$ t- q" |
. G0 U- M e' k. q53 l* x! A5 e% f2 N& T4 W. \
: b' ^! ~7 C" _6 U4 a+ h球阀; n) n. m. L( |- |0 A
3 Q. q! f! A% h7 @+ P0 xDN150
- R1 a8 d) S; @+ K2 J- F: @, E3 _# b7 x& ?/ t) o
7个$ m8 N& G9 b J( x& O/ U4 [
) y7 q% {5 X2 ]& P+ i
" S% v: P- |8 q- k j; N4 处理效果
/ w; Y9 Y" _. @! y8 W. `( B 工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。
0 F6 p" S3 j$ ^( t% D1 \! f0 v; u' B4 o
$ Y( K# W& T, L9 X6 t- T. |; n
( \' s% A/ f" x7 _% m/ n1 D表4 废水水质检测结果
! {5 V1 n6 Q8 f! y( k# n: m) c1 O0 U, G+ g i
+ `, c3 a( n3 \! V: N3 i
; [, e) {2 L, f3 { 水质指标
8 U* _8 E8 T: E" L2 d5 z V
' T6 e0 k( l! \9 { M5 f" ?! ~& ]COD cr(mg/L) & \: F# ]* d, m7 ^- |
6 {9 R6 K% I6 Z- g( K9 i$ @9 l$ j
BOD5(mg/L)
; Q: ?3 H! z0 G! h
6 w$ [$ L" u B* H* K6 wSS(mg/L)
) B6 ]( |+ ^! h( Z2 n: F& ~5 D, C/ @) I% g, M
# D1 u) z# P$ C8 r; _* M进水
( b# {/ j- m! F X. n7 p' w" N
7 m5 u! b/ ~2 Q/ j* [* Q7 K3 j z/ |1500* y! T$ n" {! Y6 n
e& } F" @2 k+ |1 M
500
S5 K+ X; b; {" V3 N8 `
$ w0 K- B' J8 ~140
% }1 ]2 R+ T1 n$ P/ [8 Z+ v3 V9 X
" V) K, e1 X4 U- S9 f出水
- Q# w- Y0 U1 B8 A( q. e4 \1 N7 B+ V) V
+ X6 c- J, O' V/ z/ r8 x7 G% K56
6 p3 i8 T! h. a' |5 h
. B) y8 m* w2 k. |0 ]. Q% n18
( z5 H! N2 o" j X2 e/ ?9 x
+ B% m( T8 H; r: ]. B) i8" f" K8 H) z. D" _" H0 L! y
: k+ U8 \- t: N9 L5 Q1 G
* v+ O* O/ o! z, F+ c
注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值; 2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。 : I& ]8 c$ c: c2 w
从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。 5 \$ d# q4 Q' A( J" o. a/ s; Z
5 讨论
, I- I6 N' f. }# ^5.1 工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2 该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3 工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。 : d# F0 E _8 k2 |9 C/ f5 X
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