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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水

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发表于 2010-1-31 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水解酸化-SBR工艺处理洗米废水' k) u% ~; r1 B
        
" C! }, v2 V& |" U* P0 M               
5 z; l) `5 ]! t: u" r2 W% `         
: d$ `* m: U/ \+ N8 j            
5 Z& m, F1 P! o; y6 i              
/ p/ L% o4 s1 T; C6 B; P              
  f# o3 v$ X& N, F& D* N                     
7 y. R* i" A* Q( }/ m" {9 s* Z7 N          ( S8 J: n5 o; X6 K3 {
          " V3 F- C1 y# h) F
              
+ r" C; m# y' ^! Z                          1 l  }, u* ^$ Z7 F! {* \
                ( |# {' R( T4 W7 a9 u/ b+ N% r- a
1 {+ [& q0 G) |+ X- U8 ^3 N

# h4 r; y. w6 w) p8 z  R0 N" w# M, ~6 J& J
1  概况 ) h3 W, ~; e( p) U
  桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。
, k8 O% F9 s6 t6 \! h2 C7 c  K) W: ]; Y7 m9 z8 F
% f4 k- x" `0 s

# N! x2 y; p2 @) h. r5 Q6 o  l5 v表1 废水水质情况 ! K2 M1 M0 o; |2 Y! G

9 Z' W7 ~; F. i$ G1 `- {+ h( y
% s# X8 O2 G0 P1 q
( |) _! a( X% u$ |6 ^项目1 g6 R( S5 E5 u2 l  @
7 f" X6 r& K" z0 l* i
COD cr(mg/L)
4 \$ z6 _/ L: s0 L. d
1 t3 W5 v" Q0 K  fBOD5(mg/L) 5 K2 u; F) Y0 H& L9 t

$ ?: }; T9 |9 _6 ~) H4 wSS(mg/L)9 m/ M3 v  _/ `% g& Z4 i
8 z2 W+ r( P) x; A. Q7 b- E

1 R1 t* N1 I9 _- I. H& v洗米废水
/ h$ l1 K- @* w  r8 |
6 t- `; z4 b' d" n. l5 E% i1100~1500( q, ]# y1 {! N! e
- E7 b- i5 [/ y/ c& c% D& D1 Y. g
400~600) z9 @. u7 H9 ^2 C+ M* T9 A- L1 f
* {% k3 q9 z7 f/ Q
150~2007 O* \5 i& {6 d5 {8 [  p- ~( ~  Y3 \$ c
2  工程特点和设计方案 ' b' w' a  k, O; {
2.1  工程特点   该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2  设计方案  洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示: : i+ ^. {4 c. ^& b* Y" q( s
3  工艺设计
8 r" H$ e+ a& B, @6 L3.1  工艺设计   工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。
# n  v! u& i" d* u0 b- U  ]( u5 k / h3 }* Q+ @: Z3 y; H: b9 ~
3.2  主要构筑物和工艺设备
( W4 @- @! q/ Q( W# X. I  主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。
1 o+ M1 ]9 a0 l9 ?+ h
' G) r( t" `5 e* z5 a6 g9 I3 W
1 {. |2 P+ J4 q5 f! q  n9 u
6 |) K& I% T) M- \$ s/ s表2  主要构筑物及压球机一览表 + A( [) o; I2 w+ m7 ~
, a. t  ]6 X5 O& N- r
, Y; q2 m2 {  \5 h/ D
% ^& i) n% l; g! x  w) x
序号
) _( ~3 D4 y  I
7 O% [0 x$ [% d5 g/ k# g, S& S, N名称
. X3 G0 {* Q6 F* F) P  B3 m$ [+ N. ^, S4 d
型号、主要尺寸
" B( Y0 v7 E; h
2 I8 ?. K5 h* A9 t% K9 t3 z8 v备注) X& z! n4 U; ], y% O) Q8 T
- `, s5 I2 U8 [& P. J, t4 |
  t7 g1 s! c' Y( c
1  i) i) s3 x" J" M$ t5 M' C

% g3 l% Q# s6 ?沉淀池
7 o% H. r, B( |% f
2 s/ y# e! \; C3 l; f钢砼4×1.5×2m
' q. v6 R5 y- i
8 O1 L' f8 S6 U, j5 zHRT=2h6 U+ B& A/ R! i$ y* C
6 [( G5 J7 E# i! }$ X0 S6 e

0 W& g- M, G2 ]  A# l2! r& z, q  ]7 @2 q6 F: o
8 H. q  h; R; H( Y& E
水解酸化池8 ~0 g& R, W0 S0 g7 }& W
0 B( D& P$ q" i, v6 d+ ]. W
钢砼4×5×2m% {. d+ u* ]' M
& {4 n& R$ {3 b$ B
HRT=2d
2 f& g3 z7 ~1 i0 {7 ~5 A4 B- @
/ Z; Y2 a5 ?# T0 U1 s* A1 ?4 C, D+ h$ I
7 |* M" i, X: d; t3 A% B+ i3
2 g! c# O: e* H3 h$ U9 k6 D  U3 [1 E4 G- K0 k/ n/ c$ d5 {
SBR反应池
" W' s  V' Q. w6 Q5 D) y! I7 A9 j- `! t8 |0 Y0 m/ h, s7 Y: N# R
钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m+ c0 m; M  w; b; c. d; F8 v1 z

' T& ^% V# n4 }+ A4 ?* E运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h% b! x, h, H6 W' I& k- ?* M, ?# I
2 c5 Y8 H4 c# t8 o) ?5 Z
0 I  L! X! V! T3 h, V! ^
4) G/ b/ L/ k: a. C
  X' B; B( k+ Z* Y5 l
鼓风机房
% {6 g! D  A( L8 \& X" Z1 z, i6 X
$ M, A4 z* ?* O / F  v; y" b' ]0 A

# c) C5 t9 W; ~' L! ^利用原车间
* W3 |1 c: Z, b1 b+ d
" X7 `( ?* Q/ ^+ r9 N- g
0 U- H/ q/ `4 p, @: ?" L1 V: i" h. R6 m# H  Y* i, m. A! n
表3  主要工艺设备一览表
. N" }% E- `6 \& ?2 z& }1 l
9 C5 R! o* E/ S1 Z: M# x( h9 J3 X# H  J6 m% z+ \2 g
6 N' E: {/ y* H7 V) i
序号
7 ~7 `3 N  A4 Q& Q" c" k7 R! K8 \0 ^
/ J9 h9 c7 I0 C9 j名称# ^% h. v8 I! v4 b/ x
) m5 M3 Q% P0 h5 u2 _4 d( V
规格
/ X+ o( F% R! s7 T. Q4 Q! x$ _' R" A' v
数量) z$ V4 `# d: S* _
0 g2 z; B! O/ e4 n5 [  {3 V3 d& C: ?
备注% S# }$ J" d! P4 ?7 H* H8 {0 c3 w
& p/ |5 v+ o2 I' c$ q" f5 A% x1 `

& p4 U0 O( R% @; D1
0 S4 t  a( A8 J2 ?$ ?( c2 O/ m0 p
# I6 {5 @. E4 }* M# B( u污水泵; z) |3 B3 E8 `3 [, h" y% N4 ^  P
( q. p7 l1 n+ j3 X* b
50WQ15-15-1.58 _% Y7 h3 Y) U4 [; M+ n* }7 i

6 z; D5 }# k" @2 W' E, r2台
8 p  b) }( k, F, }5 v! q: x" W" U* y- m% a0 \; ?3 z8 K

" H0 G1 G  u* t5 Q; b& P/ f+ r) Z6 }  K; S
0 Z! f( `8 h# R! u6 S9 B5 z
2% K0 x4 F0 U: S

6 l( W" l5 Q3 w$ ], Z曝气头
6 W5 C' ]* X" o6 D5 }. {# k3 W7 i8 T4 y- T' d' M- u
ZBK-A可变微孔曝气器9 J& m! T9 u" ^5 x. A7 S

( H* o2 p! g& N% {* ^50个1 A2 @, L1 k. _, J: `# k+ }# m- W( t
% x7 U7 i1 d6 n" `$ R) b
/ n8 p' x; b4 m) X, `' B' Y2 `4 M9 f

. h7 I$ V$ q# U/ U
3 V8 _+ o. Y) y! M* ^+ W  Y1 u6 h31 f+ p+ m2 P' e% R: d

, W( \& S( _8 F) m8 r; |罗茨风机
& ^9 C8 ~6 K& j5 c- _" \
" T  K9 }5 e$ V; q# i; v& nTSB-505 e4 a+ d& \# w# g6 @& N: D+ W
& o4 {  o1 [- `& t( e9 n6 B% y; S
2台. E8 \; o$ x/ F' I# J
) T; R4 A2 [5 v. T( {( z: a, a
Q=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW   A- s) P& H' m7 A5 S2 g

/ A& \( j8 s3 ~
; O2 ?# F  K/ u& T, g# l6 h4) \7 L9 N, R# V6 ?3 k# T. t" U
, I. H7 z) P; J( c3 f+ X! ~2 e
止回阀
& _9 ^" z0 N8 u# ^2 I) T, A8 b
8 ]: W- F8 ^$ ~- o7 CH44T
' a/ ~0 X' B! {
: k, v6 v* ?/ p- t$ Q: G: G2 \2个
6 G: X/ A0 J" v( f2 c% C1 e1 M( e3 l) f0 D8 a/ T
/ v" a6 g" n) j& D% c  f
$ }% U- q; w4 F. l6 ]9 H* m/ c9 h
: |2 E, m/ B0 G0 }/ |
5
9 r' b+ e$ j, Y3 b4 x1 `
6 Q2 E4 ^8 s& Q$ M0 V球阀
& K. [+ v) z! q' t0 D1 i. Q6 a' K, O$ e2 x  ~- X; T! s  z
DN150+ |* h3 P8 N$ ]% I2 B  t7 o7 n

! E4 T$ j4 I1 o% h0 C7个3 O; N0 [% a( A
' A0 |1 X6 V  U$ A) B1 h' \8 ~

! z& @5 p( n$ t- j& Y' t4  处理效果 , ~' n1 i5 b8 t4 Z. l
  工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。
" p" r# V! ]: L- R! C: T
1 d. z& \2 b4 q3 Y
8 Y+ x6 g- O; R& U% ~. i
7 T6 o0 }8 a3 @1 j表4 废水水质检测结果   I: b  s) Z  d4 o7 F" g" R( r% y
1 x4 Y+ s, o( B6 X3 S% m

  W4 T. [; Z# Y& T8 i4 ?6 P
0 Z4 I  y( c2 O# A! X 水质指标
! X. }  H+ ^; v( Q
- L8 ~% z1 g( Y  C1 M& Z" bCOD cr(mg/L)
5 ~1 L& [% x" w) x, o; C4 @+ v/ ?$ E; e: J$ w  P
BOD5(mg/L)
/ i) B) |" j$ C
: a! P9 C" H2 J4 \% ]9 mSS(mg/L)
' D8 x$ L7 k+ L' |2 l1 q- b
! c7 p! ^* ^# M  \/ [+ L* l8 p9 P9 |4 o4 s
进水
0 B0 D# Z+ J) }6 W  P% j$ h5 u) N' C. h1 l3 O+ R4 j  L0 N4 Q- l( T
1500/ ]3 R& X  s, |( o

2 x( u- \3 j9 Y  t- O' e- r9 z500
9 P) N6 \" R: D7 S3 |* Z, l8 k. }. I5 M( C$ B& d/ l
140
' y) Q& o7 q: x8 K2 U% ]: t: B* v" J& v

  O$ a6 B& a1 B出水' _6 f0 M0 g) P9 g, w
9 q8 k' R6 A4 ?2 h. b
56
$ U( U+ _) f7 e! g2 m6 q3 Z8 X# U4 C& ^% c- f8 I
18
. U3 r5 ~; C6 G% a
. m  z. n, t. ]* e8
: Q# p# B% R$ ~: j- v+ S5 h, W& X
" N  c0 p) W3 z- {* y7 F
1 _4 f' }. i0 e. t. Q+ v注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值;   2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。 4 J: ]/ N7 y9 \& w
  从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。
/ B+ D2 g( L' C* h5  讨论
. l" u6 n4 A2 |$ |6 b5.1  工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2  该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3  工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。  ( D5 G( w* D0 n% I. k; ?% D8 d
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