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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水

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发表于 2010-1-31 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水解酸化-SBR工艺处理洗米废水5 R+ V. A! ^; y# `$ A% A
        
  O0 j9 B5 q1 q  Q! {' W               1 g1 D1 V' ^! x3 J
         
8 n4 {; H) y, x/ S# A0 `7 z; x            
9 ^. ^7 I2 o/ M( D. W  U              0 |/ i( ~' s1 k+ t8 {! ?
              ! H4 V7 f( G; C/ Z; `
                      : h$ N8 D. X& G! b
         
! \5 {4 e" Z+ N          ( D' a( m: Z! T6 t
              + y3 A: }7 }* u8 h7 B6 ?  E
                          . U9 C. U1 ]; J" v
               
" H; C, U! s# d! w. q: H- ~- C5 h" ~9 z) I$ X  I. q
/ J9 q2 g% F7 U* |, I, C" S

7 a2 I/ Z! W0 f9 [4 e1  概况 - @! h/ h  r* X$ B1 Y1 r$ W  m, T' j% b& V
  桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。 - w* {( E6 l. o+ i7 S/ k

1 o+ p% u, ], e% m2 i! p3 v1 ~8 g! u9 m: U0 c1 P

8 v' h* |# Q1 n4 @- f表1 废水水质情况
. {$ N4 Z' O1 i( E2 K# |9 d" E3 i0 U; a( O8 j

# j# r) |  ~  ^0 f. C/ J/ z
3 J3 k8 u2 ?3 G2 H# P7 m项目$ f4 A5 c9 c0 g2 d+ \( j# P

& e! {( ]' f3 }: y+ ]COD cr(mg/L)
; P" W- D( O8 l* g) A
( c5 H& Q( |% S6 RBOD5(mg/L)
( D$ N3 {6 B" h2 D8 K1 R- F( s6 Z! x+ T' l
SS(mg/L)
: R: i& R; ^) w% b. [3 R
, @) n2 R; U' ?2 Y( e) Y" Z, h% e% T6 v" O) B) \# ^& p
洗米废水
# {* \9 ]7 K9 C- L, P. |6 ^8 u* S+ R5 |7 U! i; m! S
1100~1500( i/ c4 O- d. L! w9 A

3 N6 O, i3 \- s9 Z4 R, ]400~600
$ }% ^' g" {/ `
) t* l$ s4 `+ X' U3 G2 P  x150~2007 x6 p+ X" u2 J, S3 a
2  工程特点和设计方案 ! B& F0 W8 u% }) w! o8 s; e
2.1  工程特点   该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2  设计方案  洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示: 0 \; @( w3 O" ^; I/ M
3  工艺设计
% A. |! S: B* e8 ]) m3.1  工艺设计   工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。
& N, L/ C( l8 J0 M
% {. V7 C, h. J. O3 Y3.2  主要构筑物和工艺设备
  ^  L8 F+ [7 v6 V& L  主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。 9 S6 Y% K8 T8 c8 `: X3 Y
* ]* J) q( }: V: z5 ?* v

  Z/ z# L3 N' v: E5 V2 I9 V6 I$ f- H# u
2 K& O. `) u6 c3 j- ]) M; j表2  主要构筑物及压球机一览表
: n3 m/ r4 P8 _* e2 R5 l5 u" r* r; O" J  _% j6 w& E
. y4 ^! h- @' j4 @& K1 u

) d$ j5 }7 r: Y, t8 [序号
; X$ Y) i. |, k& R& p' T0 y6 ]2 G2 c' C
名称! O' R0 ]/ j. _' r
% b* |3 A, `6 c% X
型号、主要尺寸
( _0 ^9 L2 w, h/ R6 v5 z" D! L& @% j6 m
备注* C$ n$ ~5 Q: [" B& D7 ~4 c! m9 G1 W

9 N! b( r6 e% A# }, q) x. ~/ E4 I
2 t4 z& y% c. [# k1
( i9 }' E$ l. B1 f- ]+ Q$ B5 _- ?# ]* ?& P
沉淀池
, L3 [1 {4 r) @/ E( A& O6 J. x  n1 W! ]) t! r( @: t
钢砼4×1.5×2m
0 `. i7 V* X3 O0 `: u) Y# z: |  @% h5 d7 `7 X. d
HRT=2h
& }: S/ j5 D0 J, V
) `7 M+ V. N$ _* X0 r5 Q4 {" v7 e+ u1 v$ T% x
2
8 j/ n1 `: U* V" ?" E1 I+ d+ M& E5 @. A$ @; Y$ B/ N
水解酸化池2 o- r2 [' V; x( A

8 A! f& y6 B4 m) z5 y2 g钢砼4×5×2m8 E" M' p) B" K, g' Y, D+ ^
$ w9 Z6 b6 L2 K5 b
HRT=2d
' ^& b& y2 ?, \- w9 _  I& c" m
9 w2 r7 y7 ?8 G9 G, S4 B3 i3 \, D8 W; L- D
3! E5 y1 c. G! ~% h0 R

; s/ h8 z+ U; b3 M7 s% `% E2 ySBR反应池9 q( M5 e( P( U. p5 Q! T
' u" U/ _3 z1 B/ H; e: r3 [, {8 |
钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m9 O$ H6 S( T% H) J/ M

  j% g- h4 x- F3 M1 A9 b运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h# x& I# ]( d5 {3 u' Q5 l' p7 G0 {
3 h  w5 e+ Z1 \% o
. g% _( ~; y- E) v3 u4 z
4" ^5 i  @( J5 m3 r  x! Q

6 _3 Y; d9 {. _. U) r) S鼓风机房. t- e2 c6 g9 b, J9 I4 A& ^
5 c5 ]1 Q# P2 Y' t4 @. D- ?; j

6 ]2 |; v) C& t% |
' T# {: v3 \. w' e- O1 j; y' o利用原车间
9 i! d, B- s. u/ ]3 Q/ u% B& w  {0 ]& s4 ]) H6 s
: n3 g; A4 h: |2 T7 ~% S' x
: A* Q5 R. u' `3 i8 z
表3  主要工艺设备一览表 8 x. Q) l  F9 a: b9 |

* U2 R" h/ y4 d$ g0 }1 R; p
) v! ^2 p4 [: b+ ~$ N5 N. x
( l$ S; j* ]* L6 u序号. g# L" Z9 ~* K) \+ E# R

8 o7 A: F$ n7 m  C! f" p- |- i名称* ^4 A5 M/ n" l1 ?* G

1 e3 ^$ N1 O' `1 i( a规格; p' L! k( M# ~! a

1 V! s; B) T3 q3 S( c9 h  ?数量
$ E( n, ~# E  b( D* D3 z- S, z1 C% b3 V/ ^  v( B0 Q3 _) @: _
备注! w" p# L( `5 T$ I1 o. P- a- y
6 R; X# [/ h4 G& l" w1 I
. d5 \1 A8 B8 e2 s2 e: n, e' c
1+ U* N" ?, C  K8 R$ Z3 b  r: P8 b/ h
, ]6 \" Y3 r& D5 q& m
污水泵
& l0 p* k* Y3 r8 I- h; ]
& N9 h) m" Y, G: N9 ^# ^50WQ15-15-1.57 w  [" Q' I1 f' N! s! |7 y

! R4 I  c% E1 d2台7 ]) A7 J& }- D+ |

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9 p3 ?  O+ H* k( @6 _* Y: B) a( g

, B1 V* @3 E5 d) @  c! v28 E$ U2 c; F, f6 W1 Q# W2 d6 U0 n; h
- U4 \. J, S' ^! L
曝气头; x; Q* L, c. @# v+ ~+ x

: m  V1 t4 x3 F) c, L3 wZBK-A可变微孔曝气器
4 n5 f4 C. H) l7 T. e) J
# Y' O; P) t+ M- P7 j50个. j) E1 g6 I8 E2 v9 e! I2 K
  O* k6 [2 T, e  I) u
0 N( B1 Q+ t$ a3 h

7 d5 }% j! i% r. j2 R8 q; L- E# j
$ b8 T6 }" w: U) M/ ~2 `' j3! ?) s  g2 q) c4 i! w# t; {

; l! D: j. [$ [& j% ]5 |# E罗茨风机
' ^0 \/ h7 y% A# s6 \1 {# a1 }/ b0 F9 V: i1 a( [- m7 R) f
TSB-50* B6 Z! \8 Z8 [% }$ o
, e& G& C( x( }1 }: n
2台, a& B+ `6 d8 d( E* X$ r- B- B

0 H% X1 P% {6 f! c4 H+ v: [! J& LQ=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW
" `, ?, \6 P7 m/ {; G! n) U, G% j
- \8 \+ }( B/ D  q3 i* Y$ S0 Z  u, |
4
1 P( S/ w, |2 Z! p& y4 n1 o
9 M" P2 k% q! Q1 b8 D, C止回阀# j5 _) c8 P0 ^% j

) b% m) ]$ G( E( \/ v7 _H44T
* K6 F) ^7 I# L% t
9 W8 T) [5 k5 k2 Z2个. E4 Z2 e6 c4 h2 }( h. R, F. t

) p# I/ G! S$ p- j/ ^- ?  L, J . C9 t( j0 a2 C6 B9 D
8 V: W+ V! X* H0 L; {

* L9 b" T8 ]  a5 J+ S3 e5) R+ K7 B9 X) v8 K) V/ b; K
+ m8 X+ z" }, m2 R. h& |" p
球阀
# L1 X7 E* v2 v% z
" A9 P* B" ~% ~$ B' SDN1509 [/ d6 B# G% x2 ]8 Y! N/ R3 o9 l

5 P( z$ t5 L) K( l4 c9 N& {7个+ G  G8 d" V: @7 L4 S# Z# ?

; ?* a: Y7 A* h! w9 C4 \) \
( e  j1 X8 t; L4  处理效果
+ a# a6 t1 t2 {& F  工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。
0 l& t& \5 X. @! }$ p# ^4 I/ Z5 y! R

6 I4 k* T4 _$ F! P! c6 b; g& z; B
表4 废水水质检测结果 ( D8 h- @, W( S! j. e8 U7 l- _
) \, W6 J. q# b; _! ?

6 }9 Q% s& r$ \1 ~. G3 M# h% {" R6 ~' D" J
水质指标" F4 N" |3 R  G, p, F! t+ o; {
: M" \+ t# D1 B+ [
COD cr(mg/L) ( Y1 H- `3 L, Y% a3 w
6 b8 a( j* D4 E0 O. y" X* K6 _
BOD5(mg/L)
: ^) c+ ]" {* a. a
: {  s" O! z' _$ H0 r* t3 KSS(mg/L)
' Q9 c3 t, y' s6 O* m; @# C/ V( Q! r' T& N- B( X
# L: H1 T! y8 l0 s; `3 z; B& E
进水
2 T5 S) ^5 l8 J) I; J# E9 B0 k4 f2 F: n( p! I
1500
( |- @1 y( q! ^$ ~3 V+ v& j
* s8 I0 e/ h- I1 L0 Q0 j" w! n500
- @; u2 o$ k0 t$ Q% v6 a
) E) L# j$ d- O% D! Q+ W- ~140
- L+ Y4 z4 Y, }$ g
1 T" }' {3 U( j3 Q1 n8 W
: r- F7 s5 T) ?0 z6 x4 s出水
& R# A, H/ V1 G( ~: A9 }' m7 w  @  I2 }- ?. n
56
8 ^5 w( t9 }* W8 I! O. d: F3 S/ R% W! g9 ]4 l
18- C. r3 f  l  }- t  r; I; O5 ~4 o
  x. F9 X2 r- x! Y. A, ^2 ~: I
8  ]- y9 s7 j+ {' W
) q! F3 Q9 C3 Y1 Y4 C

5 {. X0 ?& g2 B" x# O5 @. I: e注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值;   2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。
( v1 u$ d: F5 r& j* d- h- g  从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。 1 t5 G6 k% v8 ?. }" u& u7 ^* A# H
5  讨论
  ]4 n! k9 |; Q  k5.1  工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2  该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3  工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。  ' L" P) c' h# U& a
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