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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水" X' E# P1 N2 r% t% j3 F% r
& g% H3 x7 w! \8 g" o* s: v
5 u! V+ s$ |8 Z$ L. R2 e, Z) _6 ?
! U& M" O3 w& h/ p: r3 y
6 R) C4 q& A7 v6 I G
8 C/ z6 [; v) x0 f2 B# K; G8 r i8 Z& {) n9 {" a
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1 ?% R5 Y' y0 } T( L6 A : K7 M: C; p6 Z d
8 e6 q) s7 S( U' p/ A4 d* J0 |- a
0 h( U2 n; V6 y5 f2 G
( L: [) W/ M4 d/ U ^3 b( J- y6 `4 U$ p4 \. [
2 |3 k5 h- K4 v
6 Q. a$ i+ a+ @( r5 L! Z0 O1 概况
; I* y: @( |9 W+ M* t/ w 桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。
. E8 r: z% F; W% L1 V
?: y4 T) U G; S9 ^* f+ s4 S
- @) V6 P4 O Q& @4 Y; t3 D" j3 H2 I, J
表1 废水水质情况 / \% V7 _+ L- ^1 k+ c
8 {( h g$ u! c, O8 t% }
: ~' L ~4 Y* P4 u8 A$ b- Q
% }; T3 G, _" k! _9 n5 _( ^项目
4 \1 e" Y& g; _
" E' h4 h S- r* ZCOD cr(mg/L) 5 W: N( A+ C7 x
- e% l. n8 T8 t6 A2 X% iBOD5(mg/L) ( }6 a% q7 l% P. T! ^
. b5 K' d3 x; m/ q% u0 ^SS(mg/L)6 x. ^' l: ^% w& G* ` `3 }
@- e+ R5 h7 y" K6 M
/ C0 J7 T. T3 |
洗米废水
+ |6 `6 ?$ p4 }; S0 \* d0 ~3 P# F3 ]6 t
1100~1500
* j# q7 t: S9 s& R; l5 Z' g; v" c0 s
3 n6 E; r' r' w d, Z# D400~600! m1 H% X9 `9 C
3 Q" N# b) Q- Q0 S3 q
150~200
$ C4 K- d6 u+ J0 v _* W2 工程特点和设计方案
5 G6 F& G0 h! w8 O6 j* P1 J8 A2.1 工程特点 该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2 设计方案 洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示:
& _9 I/ G, c1 t L3 f3 工艺设计 % L2 }7 R; O9 ? C
3.1 工艺设计 工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。
$ @8 m K9 q4 M$ D* \3 Y7 p9 N ( i) P2 f( u( [
3.2 主要构筑物和工艺设备
$ b2 ~- J0 q% O. c 主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。 ' d+ m! }) j0 C. l& t
5 j* Q. m" S0 [6 y' q' o. \0 f
& W4 B C/ I- o6 P; c& X' t- [( v! W+ g" E. J
表2 主要构筑物及压球机一览表 $ F+ C# G8 `- J0 S) P
6 y7 \) ^; N) a4 U
- A: e: W$ O/ _& u8 e8 q; ]3 `- k1 q; ^" m" `& M( ]
序号
5 S: N4 P3 c: K
3 g3 ]7 q+ o+ q! d名称, E6 C# m6 ^" n* ]
( ~3 ^1 {$ _; H2 Z, c- B( |5 Z6 ^
型号、主要尺寸! \6 c" g) n: w# U& W Z! V6 f5 T0 }
6 t" }" `' B# Y6 r& l5 p备注
0 y+ r6 d: a+ g8 K/ p" F
, ]! J; K2 V' B7 M9 s( U* o" Z6 E3 o4 T4 a4 o* t+ ~
1# l7 ]; N8 V1 H4 ^4 v
, X* w' Y* [) M1 _6 w# [
沉淀池6 ^9 i& ?# ~. H3 b4 ~! R1 x0 Y& ~
' }) y1 b0 h& _" s, r
钢砼4×1.5×2m
6 n g9 a5 s" C4 {9 J6 E( p1 s. c" Z8 @/ U
HRT=2h+ @' O7 V. K/ y! H
6 {, m5 M. ^ Y- N0 k& G9 `: Q' ^4 e- j5 j
2
3 K: X, j9 \6 T1 m" ~7 o
, |; }* k! J5 C, J' H水解酸化池" ^; z2 \, y5 c
% f- T0 u( M4 r. u+ b7 S5 S钢砼4×5×2m- b' _+ O: ~! f9 W" @# ?6 j
6 A# ` O" | [5 o
HRT=2d
+ Z8 I6 @" M% O8 q2 o
2 z, x- ?/ Y( s: Q- w1 l4 }5 w) h5 r8 j* |
3
& r1 _* ]" b# @
3 J) W/ `8 W" A( f: dSBR反应池2 C: x/ y: A* U2 ?2 l
1 N# W6 T9 N7 U. ^$ f0 p
钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m
& F* R4 b% o$ v- U# m4 d6 P* b/ U* B+ C
运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h
L0 @. O8 j& F/ x( j3 ^; G
% _+ K/ _: Y7 @, k& q% e& Y P$ F; @& T, U
4
?* _9 E& j3 m: ~- \3 ~9 }' N
: [; F7 C5 ^. ?鼓风机房1 i) j5 Q: W/ B4 |9 `
& t2 r5 [; x3 d! _! Y& ]" q* `
) s1 \, g; D: J5 _
) J/ \* \2 \( ^' ?/ P
利用原车间
( H: v7 ?" z1 R z& p0 @
$ o9 y6 \$ M9 G6 P% p: k; K( c. ]: ~! a+ F$ ~
- o( i0 D# Q( P表3 主要工艺设备一览表
) ]: w$ Q0 i2 n1 I, S# V$ m' T8 t2 O: f* D% r5 F! @# U4 s
$ d& n: V5 |3 g L1 Y% m" H5 ^+ H, _' k0 B4 t
序号
& h! U" L, h* b% ?' Q3 I1 n8 P' I( J% }- P: L
名称
& @$ Y' B5 X2 V# I0 m& k' l* |3 i5 Y. D( ~5 u8 K
规格
; H# U7 I( M0 F8 u5 ]! p' D
( [3 g. {8 O" p) B& ]9 b数量
; b. S9 S) l0 _- I
2 r7 g: I: |- N# T备注- v8 O( m) E9 d$ J5 R
, z6 P2 F1 \. h- [0 t8 K
3 H1 T/ O" h: _3 l1/ W. e S1 b- P
0 m6 n4 Z' ? y6 |* D" o1 \
污水泵: A& [8 d$ h3 I& v* ?* j
3 n' {( J1 }4 f& a u
50WQ15-15-1.5
" \# |' R7 l" b. m; G" ~2 L8 a X7 f5 v& w# |& A. D* B- H# j
2台
& c2 o7 u k: Z: Z3 A$ y! O9 q- | W8 w% X* _/ n0 e% O
9 M! o8 S) l' {6 U
4 G& r. K5 w c1 U8 l' \ r% _( y0 T2 I& W/ _. F% c2 p. {
2$ e* F; ?, B! m7 {4 }
# ~% Z8 x" ~% \0 \
曝气头% u- k) d) g* @4 X2 \
: o) @0 F3 A7 g2 W" u0 qZBK-A可变微孔曝气器/ }. h( B/ Q$ E7 A, q8 }$ X3 f1 @
% h1 g0 Z% ?' u2 f8 j+ w
50个
& T6 P4 k8 c4 a2 U- u# g( L; h; M2 D% b# l& P: q9 i
+ H+ I; h. a8 g. o
8 \2 j/ \$ d7 H. s4 R# C o/ a7 \% b- }
3
% N. ~8 I) ~4 z( A# U o% f: X
5 K; U$ G0 X+ y8 D1 X; t罗茨风机4 ^" G, |& \( T" L0 d0 G
a, _# U& N- O- ]* u8 s
TSB-50
3 y4 i2 z( C$ y. b$ m: e" J8 V( I% j, L ]
2台
* a1 r2 M+ A0 Y, }/ V; y1 I3 G& q7 E
Q=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW 0 ^2 G) I5 U- l' x( V4 C5 k
1 w: L7 W( H& Q% g+ H4 d3 a
: r' j1 I' I8 O+ @; m* ^+ M2 P4
; v' T' O }$ z5 c4 b0 W& S8 |. J9 z7 t# R5 M% u
止回阀1 R4 z: }% z- m9 y+ K
) {$ X6 M. l* O7 y
H44T% z: \! F8 S) u4 `$ @5 T2 q8 q
# @' z- `3 z7 j2 X- c$ |9 W+ m2个1 Z* R2 [. b5 i
! v- T' y+ }6 \2 n
O/ Z Z4 u* ~( l) n3 J) ~, u( L# O. x- g" f3 ~6 {
- Y- { r+ U. Y! _$ s7 K9 w* Y
5' c' P/ n- I) u( R' H* c* L9 y
, l2 M+ K9 \% w, D球阀
( P$ |) b1 l6 [; c( s$ u9 w9 Z2 r! M3 c# v$ q; T/ J
DN150* r! M0 a: o) |. ?/ O
5 {3 Z, I/ X* G7 \$ I3 _1 g" C
7个0 Y' J( r# ?" Q0 o+ P4 s
4 Z2 W Y+ h, g! _% z + B0 R q: k1 W4 O- e* _/ g
4 处理效果 4 e0 ~* K9 }% S/ K% m+ s% a
工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。 - |6 p9 v0 h6 K; y
" c/ S) W$ T8 c: J" o. q( H, U5 }7 J/ H' m3 L
* {! \" t! j# }5 c4 u" s, L% c表4 废水水质检测结果 & ^; e. t( u: i9 N
1 o# x; P0 I* _" x+ ?7 [; Q8 ?, J- O% M1 N" e; N" ~+ M$ k4 I9 I/ }
9 ^2 a9 J- V, A% W
水质指标0 K8 b6 `# ^/ v
L+ ~4 }# G v( O* R4 e& a3 ~; ?- BCOD cr(mg/L) ' a* ]) Z- h- A1 j3 i3 R# z
) }" ~: q/ g5 {$ a. t% O6 Z+ x
BOD5(mg/L)
/ [/ X$ O, E* O- I( D! Z8 B& v* @0 k2 Y3 P
SS(mg/L)
2 J! d) \2 G0 D" T
' c7 ^+ y0 E. M0 ]8 a$ P+ ]! Z3 Y6 g. Z
进水
( l; F, e+ K0 D% \9 I
7 W9 f) M8 L/ F) ^/ ]1500
) d1 F4 ]1 _; n2 x' R/ R. u. F a. h+ [- M
500# m' Z. X C& U
4 m: f' \8 q8 R/ {& H, W7 s! E' V140
3 e- O! u# o; }) s7 B2 [
: e# t" u7 H1 t5 {8 M
Y: g# s( i" p4 Z' g1 C0 r; S出水
; V, A8 o7 Y! K3 y3 d8 ?. m0 P. |' }3 H
56
2 ^0 `1 v( _( b# m. ~
7 T" t- I" a) @; j18! U9 {) X4 |5 ?! M. `' j) |2 N" z
/ e) s$ l( }, G9 `
8) I; w7 n+ L E) X8 ?5 I0 q
' Z2 _$ T* M8 e" k5 c
. K, _& l; L" D/ I注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值; 2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。
0 D. |/ ?- v+ f# ~9 a8 e 从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。
+ p6 i) K/ S4 J* H( ^5 讨论
) r3 L5 `4 M5 x: h- v9 B5.1 工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2 该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3 工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。
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